“寶鋼股份四號高爐點火開始!”昨天上午,隨著集團公司總經(jīng)理、寶鋼股份董事長陳德榮一聲令下,11支凝聚著煉鐵人光榮與夢想的火把準確擲進了簇新發(fā)亮的銀灰色高爐直吹管,升級換代的寶鋼股份四號高爐成功點火。它將再次揚帆起航,開啟設(shè)計壽命為18年的第二代爐齡。
從煉鐵廠二號高爐98天完成大修,到一號高爐的78天、三號高爐的76天,四號高爐以72天的時間,再次刷新了國內(nèi)特大型高爐快速大修最短工期記錄。
國產(chǎn)化率高達98%的四號高爐,曾是寶鋼最年輕的一代高爐,設(shè)計爐容為4747立方米,于2005年4月27日正式投產(chǎn)。隨著時間推移,四號高爐爐缸逐步劣化,制約了高爐產(chǎn)能的正常發(fā)揮,原有的環(huán)保設(shè)備和工藝也難以適應(yīng)國家和上海市的管控要求。今年9月1日,寶鋼股份正式對四號高爐爐缸進行改造大修。
與以往高爐大修相比,這次大修籌備時間短暫,僅是常規(guī)時間的1/4,但歷經(jīng)多次大修經(jīng)驗的寶鋼人迎難而上,主動發(fā)掘新技術(shù),克服了時間上的困難。“隧道取芯”技術(shù)被大膽采用,這是該技術(shù)首次應(yīng)用在國內(nèi)特大型高爐大修中,它能在不影響高爐生產(chǎn)的情況下,鋪設(shè)滑移設(shè)施,成功將6100多噸的下段爐體進行整體拆除和運輸,為高爐大修搶出寶貴時間。
根據(jù)設(shè)計要求,四號高爐需把2000噸的圓形新爐缸和4000噸的橢圓舊爐體對接,如此大重量的半圓形球體與半橢圓形球體對接,是一個工程學上的難題。寶鋼通過多次方案對比驗證,選取了精密對接方式,將舊爐體與新爐缸對接實施焊接,中間的每一步驟、每一個尺寸都反復檢測,精度控制到了毫米,實現(xiàn)了新舊爐缸的精準對位。此外,為確保高爐一代爐齡的壽命,保證高爐大修期間生產(chǎn)順行,寶鋼創(chuàng)新性地為爐身耐材進行噴補,全部爐缸耐材實施在線砌筑;克服安全管控、物流輸送等困難實現(xiàn)熱風爐、制粉在線運行。
四號高爐大修工作快而不亂的特色在安全工作上展露無遺。盡管大修場地和空間狹小、作業(yè)環(huán)境復雜、工程實施難度大,寶鋼人與各參建單位充分發(fā)揚團結(jié)協(xié)作精神,注重發(fā)揮黨組織在工程建設(shè)中的強大作用,夯實基層基礎(chǔ)管理,推進工程項目建設(shè)安全管理網(wǎng)絡(luò),做到了沒流一滴血、沒破一塊皮、沒發(fā)生一起偷盜事件,取得了四號高爐大修工程安全無事故的佳績。
陳德榮與寶鋼股份黨委書記諸駿生等領(lǐng)導以及設(shè)計、施工、設(shè)備、材料、監(jiān)理和生產(chǎn)等單位代表共同見證了四號高爐點火的時刻,并為四號高爐點火。
諸駿生在點火投產(chǎn)儀式上表示,四號高爐大修展現(xiàn)出了建設(shè)者們夜以繼日、忘我工作,協(xié)同高效、攻堅克難,嚴格苛求、爭創(chuàng)一流的精神,這是對寶鋼“85·9”精神的傳承與發(fā)揚,再次驗證了寶鋼的綜合競爭力。當前,鋼鐵經(jīng)營形勢依然嚴峻,湛江鋼鐵項目即將投產(chǎn),希望四號高爐點火投產(chǎn)后,快速達產(chǎn)、達標、達效,進一步提升績效指標,續(xù)寫寶鋼大高爐業(yè)績的新輝煌,為公司效益最大化奠定堅實基礎(chǔ)。
(關(guān)鍵字:寶鋼 高爐)