年均消耗循環(huán)水1256萬噸,成本高達700萬元。面對這樣一組驚人的數(shù)據(jù),西南鋁熔鑄廠以運營轉(zhuǎn)型為抓手,開展降低循環(huán)水項目,該項目實施以來累計創(chuàng)效200余萬元。
熔鑄廠作為西南鋁的用水大戶,每年的循環(huán)水量消耗巨大。經(jīng)過認真分析,西南鋁熔鑄廠發(fā)現(xiàn),循環(huán)水利用率偏低的原因在于錠結(jié)晶器結(jié)構(gòu)老舊,于是,該廠從改進工裝工具入手,用整體式結(jié)晶器技術(shù)替代老式的方錠結(jié)晶器結(jié)構(gòu),提高了循環(huán)水利用率,降低了冷卻水的需求量。
嘗到了運營轉(zhuǎn)型帶來的甜頭,西南鋁熔鑄廠在廣大員工中開展“頭腦風(fēng)暴”活動,立足各業(yè)務(wù)系統(tǒng)集聚多方意見,挖掘創(chuàng)效潛力點,圍繞降低循環(huán)水消耗的目標(biāo)積極建言獻策。該廠熔鑄二部的供水水套不能獨立供水,當(dāng)鑄造機不能滿負荷鑄造時,4套結(jié)晶器并未全部工作,而供水系統(tǒng)仍然向4套結(jié)晶器供水,造成了冷卻水空耗。針對這一情況,有員工提出改造鑄造二部水套,實現(xiàn)每個結(jié)晶器供水單獨控制。
經(jīng)過分析論證,西南鋁熔鑄廠運營轉(zhuǎn)型項目組采納了這一建議,給水套設(shè)計了結(jié)晶器獨立供水管路,各管路上設(shè)計控水閥門,每個結(jié)晶器6個供水管閥的通斷實現(xiàn)結(jié)晶器水獨立控制,從而大大降低了循環(huán)水消耗。
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