6月份,株洲冶煉集團(tuán)鉛老系統(tǒng)煙化爐鋅回收率達(dá)到80%,這是該系統(tǒng)自今年加大渣料處理量以來鋅回收率的最高值,標(biāo)志著鉛系統(tǒng)渣料資源化的進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)。
鉛老系統(tǒng)加大渣料處理之后鋅元素進(jìn)入系統(tǒng)的比例上升,4月份,鼓風(fēng)爐渣含鋅由1至3月份的12%上升至13%,5月份,鼓風(fēng)爐渣含鋅更是達(dá)到了15.56%的歷史新高。高鋅鼓風(fēng)爐渣的處理給煙化爐帶來新的挑戰(zhàn),依目前現(xiàn)有煙化爐設(shè)備和工藝條件,煙化爐原有操作無法達(dá)到鋅的回收指標(biāo)。為提高系統(tǒng)鋅的回收率,最終體現(xiàn)渣料的資源價(jià)值,根據(jù)系統(tǒng)對高鋅物料處理的新形式,鉛冶煉廠組織工程技術(shù)人員成立攻關(guān)組,專門針對煙化爐鋅回收率進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。
攻關(guān)小組從延長煙化爐吹煉時(shí)間和吹煉效率上下功夫,通過每爐吹煉延時(shí)20至30分鐘,同時(shí)對吹煉過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,嚴(yán)格崗位操作控制,特別強(qiáng)化爐前操作,檢查修復(fù)爐子漏點(diǎn)等措施保證系統(tǒng)負(fù)壓,另外嚴(yán)格把關(guān)粉煤質(zhì)量,促使煙化爐的鋅回收率在系統(tǒng)處理高鋅物料的情況下不斷提高。
(關(guān)鍵字:高鋅渣料 鋅的回收)